液氮贮罐冷损为何会添加?下面以实例为我们阐明,欢迎您的了解。我国石化广州分公司的空分设备液氮贮存体系设有4个贮罐(分别为TK1302a~d),每个贮罐有用体积为75m3,贮罐为立式双层
液氮贮罐冷损为何会添加?下面以实例为我们阐明,欢迎您的了解。我国石化广州分公司的空分设备液氮贮存体系设有4个贮罐(分别为TK1302a~d),每个贮罐有用体积为75m3,贮罐为立式双层壁圆筒形结构,*热方式为真空珠光砂粉末,夹层真空度在113~617Pa,正常备用压力为0178MPa,规划日蒸腾率不大于015%(30℃全负荷时)。
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4个贮罐的*要作用是:当外界用氮量大或空分设备呈现故障时,将液氮汽化后送入氮气管网,以保证外界各设备正常用氮。别的,当贮罐液位较高时,能够出售部分液氮以提高空分设备的经济效益。该液氮贮存体系于1996年5月投用,运用初期液氮罐冷损一向保持在正常范围内。
1、冷损添加状况
近两年发现液氮贮罐液氮损耗显着添加,并且当外界气温降至10℃左右时,TK1302a、TK1302d两个贮罐*部呈现显着的冒汗结霜现象。于是加强了对液氮贮罐的监控,特别选取平时投用较少的TK1302a进行统计剖析(见表1)。
从表1能够看出,TK1302a贮罐在16℃时的日平均损耗竟然是30℃全负荷时的1213倍。液氮贮存体系冷损大幅添加,严重影响了空分设备运转的经济效益,有时甚至危及正常生产。
2、原因剖析
造成液氮贮罐冷损添加的原因有以下5方面:
(1)贮罐内筒体配管出外壳处焊接质量欠好,特别是在广州这种天气潮湿、酸雨严重的区域,外壳极容易锈蚀穿孔,使外界潮湿空气进入夹层内,造成真空度下降,导热系数增大,单位面积上传入的热量增多,使液氮日蒸腾率超支。
(2)夹层间的珠光砂在设备时装填不实,在运用过程中逐步下沉,使贮罐上部夹层无*热保温填料,下降了保冷作用,加快了传热,使日蒸腾率增大。
(3)液氮贮藏去增压器的阀门封闭不严或内漏,漏出的液氮去增压器汽化,使液氮贮罐的压力不断升高,当超越贮罐的设定压力时开始经过主动放空阀放空,以维持贮罐压力稳定,相当于不断有液氮经过增压器汽化后放空,这必然会添加液氮贮罐的损耗。如果液氮贮罐去增压器的阀门封闭不严或内漏,那么阀领会结霜,阀体温度会比其他部位温度低。而TK1302a贮罐上,该阀的阀体没有结霜,且阀体的温度也与现场设备其他部位温度根本相同。阐明TK1302a贮罐的增压阀不存在内漏或封闭不严的状况。
(4)液氮贮罐的放空阀内漏,造成贮罐的压力低于设定压力或液氮贮罐本身设定压力过低(低于正常备用压力0178MPa),那么该压力下相应的液氮饱和温度也会下降,在相同的外部环境温度下,液氮贮罐表里温差增大,就会有更多的液氮自然蒸腾后放空,液氮的损耗也会添加。从现场调查的状况及日常运转记载来看,几个贮罐一向维持在正常备用压力0178MPa,根本排除了这个可能性。
(5)液氮贮罐内筒体及配管焊接质量欠好,呈现裂缝,造成液氮外泄,引起液氮损耗添加。此时,裂缝下部会结霜、结冰,甚至将外筒体冻裂。但从调查的状况来看,除外界气温较低时,罐*有冒汗结霜现象外,其他部位没有呈现异常现象。也排除了这个可能性。
对于前两种原因,请专业检测公司进行检测,检测成果见表2。
从检测成果能够看出,4个液氮贮罐真空度下降较多,夹层充填的珠光砂也有不同程度下沉,加上部分泄漏,造成液氮贮罐冷损严重。
3、检修及处理办法
(1)排空即将处理的液氮贮罐内的液氮;
(2)用枯燥空气或氮气对液氮贮罐内筒体吹扫漏,升温,直到内筒体及夹层彻底康复至常温;
(3)从抽真空阀门向夹层充入枯燥空气或氮气,使夹层内压力维持在011MPa左右,对贮罐外筒体各部位进行查漏,并对漏点进行处理,直到漏点全部消除;
(4)从贮罐上部手孔向贮罐夹层补充满足的枯燥珠光砂,然后封好手孔;
(5)对贮罐夹层重新抽真空;
(6)处理结束,先用低温氮气对贮罐进行吹扫,逐步降温。待内筒体彻底冷透后,开始对内筒体的微量氧及露点进行剖析,直到置换合格,便可充液投入运用。
4、检修作用
4个液氮贮罐全部检修结束后,对检修作用进行盯梢查核,同样选取运用较少的TK1302a进行剖析(见表3)。
检修后,液氮贮罐的冷损大大下降,根本达到规划要求,节省了设备的运转本钱,创造了必定的经济效益。
按照办理规则,液氮贮罐的真空度应该每年测量1次,但以前对此不够重视,一向没有认真地对4个液氮贮罐的冷损状况进行盯梢查核,以至于贮罐外壁呈现了显着的冒汗、结霜现象,冷损大幅添加,影响了设备运转的经济效益。经过本次检修,4个液氮贮罐的冷损恢复至正常水平。
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